朝陽(yáng)鋼鐵焦化廠(chǎng)通過(guò)“精抓兩頭,嚴控中間”的方式,前9個(gè)月焦炭全焦產(chǎn)率和冶金焦率兩項指標同比提高1.378%和0.578%,實(shí)現增利280余萬(wàn)元,創(chuàng )歷史最好水平。
今年以來(lái),該廠(chǎng)把提升焦炭質(zhì)量作為核心課題,精抓質(zhì)量控制源頭和焦炭篩分輸出指標,嚴抓生產(chǎn)過(guò)程控制,廣泛發(fā)動(dòng)和引導專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員積極開(kāi)展焦炭質(zhì)量攻關(guān)工作,促進(jìn)焦炭質(zhì)量指標持續提升。在質(zhì)量控制上,從源頭抓起,做到煤巖優(yōu)、配煤準、細度精。該廠(chǎng)針對不同煤種,利用煤巖學(xué)分析技術(shù),科學(xué)把控煤質(zhì)情況,依據40公斤小焦爐驗證分析結果,選擇優(yōu)質(zhì)煤種配煤投入生產(chǎn)使用,確保煤質(zhì)最優(yōu)化;組織技術(shù)人員,采取多種方式開(kāi)展配煤指標技術(shù)攻關(guān),努力縮小配煤指標控制范圍,確保配煤準確度偏差控制在1%以?xún)?;加強配煤粉碎細度指標的精度控制,采取調整粉碎機錘頭排列、制定粉碎機倒換制度和調整配煤下料量等方式,確保配煤粉碎細度指標控制在77±1%區間內,穩定入爐煤質(zhì)量。
抓好對焦炭篩分輸出指標的控制。為保證下料點(diǎn)均勻分布,該廠(chǎng)精細控制篩片尺寸,定期檢查篩片尺寸變化和磨損情況,對磨損到限的篩片及時(shí)更換,防止品種混合,造成指標波動(dòng);嚴格執行振動(dòng)篩倒換標準,按期倒換振動(dòng)篩,及時(shí)清理堵塞振動(dòng)篩的焦炭,保證下道工序順行;準確進(jìn)行焦炭取樣,確保取樣時(shí)間和次數,減少取樣偏差,提高焦炭指標準確性,為生產(chǎn)操作及時(shí)調整提供保障。
該廠(chǎng)嚴抓生產(chǎn)過(guò)程控制,做到制度穩、裝煤穩、干熄率穩。借助焦爐“九溫五壓”對測量、周轉時(shí)間進(jìn)行穩定控制,使炭化室中焦炭長(cháng)向、高向加熱均勻,確保焦炭成熟。強化焦爐裝煤操作,保證煤焦線(xiàn)平整、壓實(shí),避免缺角、堵眼現象,確保焦爐長(cháng)向、高向加熱穩定,爐頭系數穩中有升。加強干熄焦生產(chǎn)的連續性及優(yōu)化過(guò)程控制,確保焦炭冷、熱態(tài)指標穩步提升,持續提升焦炭質(zhì)量。